用戶提供 SK-199 地下水矽酸鹽垢堵塞清洗案例、冷凝器高壓由20KG改善至15KG

SK-199 冷凝器局部清洗案例|地下水矽酸鹽垢堵塞導致高壓 20KG → 清洗後回落 15KG

本案例由 用戶自行拍攝並授權分享,系統以 地下水作為補注來源,長期累積 矽酸鹽白硬垢、鐵鏽沉積、微粒結晶層,造成冷凝器換熱受阻,使主機最大附載壓力常態維持於 20KG 以上

依據現場條件選用 SK-199 矽垢專用洗管劑 進行 冷凝器局部側洗(砲管清洗),成功破開表層玻化矽垢並剝離鐵鏽層。 清洗後主機高壓回落至 約 15KG(改善 -5KG),換熱效率明顯提升,最大附載運轉更穩定。

地下水系統結垢 矽酸鹽白硬垢 鐵鏽沉積堵塞 冷凝器換熱效率不足 高壓負載偏高 局部側洗清洗 SK-199 清洗紀錄

案例背景與現場設備資訊 | 如何辨識地下水矽酸鹽垢造成的高壓?

用戶提供冷凝器整機外觀,設備表面可見長期生鏽、泥垢與地下水沉積物累積
用戶提供|冷凝器整機外觀
可見長期生鏽、泥垢與地下水沉積物,顯示設備未進行深度洗管
冷凝器管束端部拆開後,可見孔洞被泥垢和矽酸鹽類沉積完全堵住,造成高壓固定於20KG以上
冷凝器端蓋拆除後|管束孔洞嚴重堵塞
泥垢+矽酸鹽沉積物覆蓋孔口,是高壓長期固定在 20KG+ 的主因

冷凝器高壓卡在 20KG 代表什麼?(症狀 → 可能成因)

本案例屬於地下水系統造成的矽酸鹽玻化硬垢堵塞,其特徵為高壓在最大附載下長期固定 20KG 以上, 顯示冷凝器換熱面已被厚垢覆蓋。以下為現場設備與垢型判讀重點。

  • 症狀:高壓長期維持 18–21KG,波動小且在最大附載下不下降。
  • 成因 A:矽酸鹽玻化硬垢覆蓋換熱面(常見於地下水系統)。
  • 成因 B:局部管束堵塞或垢片卡在入口造成流量下降(回水流速降低)。
  • 成因 C:使用錯誤洗劑(碳酸鈣專用酸洗)導致垢未破層、外觀誤判為乾淨。
  • 快速判讀:若清洗時無濁度且濾網無泥,優先懷疑「未破層 / 接觸不足」,非單純藥量問題。

現場設備規格(供清洗判定用):

• 系統類型:冷凝器(局部側洗)

• 水源:地下水(高矽酸鹽)

• 最大附載壓力:20–21KG(清洗前)

• 預期改善指標:換熱恢復、壓力下降、負載穩定

※ 本段所有照片與壓力紀錄皆為用戶提供之現場狀態,用於清洗前判斷與後續比較。

本案例的清洗策略|SK-199 冷凝器局部側洗實際操作流程

本案例並非全系統深度洗管,而是針阻力最重的單一管束進行局部側洗。 目的是快速打開最嚴重的矽酸鹽玻化硬垢,使冷凝器恢復有效換熱面積, 解最大附載高壓長期卡在 20KG的問題。

  1. Step 1|鎖定阻力最大的一段管束
    先在最大附載條件下確認「高壓是否長期卡在 18–21KG」, 再配合管束外觀與手感判斷是否為白硬玻化垢,鎖定阻力最重的一段管束。
  2. Step 2|建立局部小循環並投加 SK-199
    以冷凝器端部做接點,建立單一管束的小循環回路, 讓 SK-199 集中作用在阻力最大區域,而非整塔稀釋。 流量建議維持中高速,提升滲透與剪切力。
  3. Step 3|觀察濁度與回流水中的固形物
    反應初期水色由透明轉為黃褐色,濾網可見鐵鏽與白硬顆粒, 代表矽垢+鐵鏽混合層正在鬆動。 本階段不會有大量起泡是正常現象(矽酸鹽本身不與酸劇烈反應)。
  4. Step 4|壓力不降反升時,優先排除端口堵塞
    在冷凝器局部側洗過程中,高壓突然升高多半是垢片卡塞端口。 此時先以通管/逆洗 3–5 分鐘排除局部堵塞,恢復流量後高壓通常會立即回落,是本案例改善 5KG 的關鍵步驟。
  5. Step 5|破層完成後再回測最大附載高壓
    局部側洗完成後,於相同最大附載條件重新測高壓。 本案例由約 20KG 降至約 15KG,代表主要阻力段已被打開, 局部處理即可讓整體換熱能力恢復約60–80%。

若你的冷凝器也出現地下水+高壓卡在 20KG的狀況, 可依上列流程先評估是否適合採用局部側洗,再決定是否進行全系統深度清洗。

清洗前後冷凝器高壓對照與節能估算|20KG→15KG,解決「清洗後高壓不降」問題

本案例顯示:正確使用 SK-199 矽質水垢洗管劑進行局部側洗,可以讓冷凝器高壓從 20KG 降到約 15KG,並帶來約 10% 的節能效益。 以下為清洗前後的數據與節能推估。

清洗前|最大附載高壓 20KG+

冷凝器換熱面被矽酸鹽白硬垢+鐵鏽氧化層覆蓋,使用錯誤洗管劑時,即使清洗過仍無法破層, 因此高壓常態固定於20KG 以上不下降

側洗進行中|SK-199 破層反應

使用SK-199 矽酸鹽專用洗管劑後,濁度呈黃褐色,代表矽垢與鐵鏽混合層開始鬆動剝離, 此時才是真正有效反應的開始。

清洗後|高壓降至約 15KG

完成局部側洗後,換熱面被重新打開,高壓從20KG+明顯回落至15KG 左右, 系統負載穩定、循環效率明顯改善。

※ 所有影片皆由用戶提供,JBD 於此進行技術分析與成效整理。

清洗前後冷凝器高壓差異|20KG→15KG,看得出真正的破層反應與清洗成效

以下數據為清洗前後在相同最大附載下的實際運轉差異,用於快速判斷清洗成效。

項目 清洗前 清洗後 改善幅度
最大附載壓力 20KG+ 約 15KG 降低 5KG
換熱效率 明顯不足,壓縮機負載偏高 恢復正常,高壓不再飆升 提高
垢層狀況 矽酸鹽玻化硬垢,不易反應 SK-199 成功破層並溶解 進入剝離期
洗劑匹配度 常見誤用「碳酸鈣專用洗劑」→ 無效 使用正確矽酸鹽洗管劑 SK-199 洗劑正確性提升

若冷凝器清洗後高壓仍停留在 18~21KG,多半代表:

  • 使用錯誤洗管劑 → 矽垢仍然完全沒被溶解
  • 玻化硬垢未破開 → 換熱負載依舊偏高
  • 外觀看似乾淨,但真正阻力仍在管壁內
  • 高壓無法回落 → 系統仍在高負載運轉

本案例顯示: 只有在使用適合矽酸鹽垢的 SK-199,並成功破層後,高壓才會真正回落。

電費效益粗估(以 100RT 冰水主機為例):

• 高壓由 20KG 降至 15KG,等同冷凝溫度約下降 7–8°C

• 依文獻與實務經驗,冷凝溫每降 1°C,冷凍機可約節省 1–2% 電力

• 保守抓 10% 節能,若主機滿載約 60kW(100RT × 0.6kW/RT)、每年運轉 2,000 小時

 年省電量 ≒ 60kW × 10% × 2,000h = 12,000 kWh/年

 以工業電價 3 元/kWh 計算 → 約 36,000 元/年

實際節能會因 RT 噸數、運轉時數、電價與實際負載 而異,此處為保守估算, 方便現場與客戶溝通「壓力下降不只是表上的數字,而是每年實際可以少付的電費」。

※ 範例說明:以上以 100RT 主機為例;若系統為 200RT 或更大型主機,節能效益會近似成比例放大(節能 kWh 與年省金額大約成正比增長),因此大型系統的投資回收期會更短。

技術解析|為什麼 SK-199 能讓高壓從 20KG 回落到 15KG?

地下水冷凝器若產生矽酸鹽玻化硬垢,一般酸洗多半無效,因其反應鈍化且緊貼金屬表面。 只有透過滲透+螯合+剝離的破層機制,才能讓換熱面真正恢復並使高壓回落。

矽酸鹽垢為何會讓高壓固定在 20KG?

  • 矽酸鹽垢的熱傳導率極低 → 冷凝溫度被迫上升
  • 冷凝溫度越高 → 高壓越高,壓縮機負載越重
  • 若未破層 → 高壓會固定在 18–21KG,不論怎麼清洗都降不下來

矽酸鹽垢的三大清洗障礙

  • 玻化結構緊密,一般酸洗完全無反應
  • 附著力強,水流剪力無法剝落
  • 常與鐵鏽氧化層交織,形成複合式熱阻

SK-199 的破層機制(一般清洗劑做不到)

  • 滲透因子能穿透矽酸鹽玻化層的微孔結構
  • 螯合劑能抓住鐵鏽氧化物,使整層混合垢鬆動
  • 剝離反應使矽垢不再緊貼金屬表面,進入可被沖洗階段
  • 破層後熱交換面積大幅恢復 → 高壓自然下降

為什麼只做「局部側洗」也能改善 5KG?

  • 冷凝器的換熱限制,常常不是整體變差,而是某段管束阻塞
  • 破開最厚垢層 → 整體換熱即可恢復 60–80%
  • 實測證明局部清洗後,高壓從 20KG 降到約 15KG
  • 代表阻力主因已被移除,換熱面被重新打開

矽酸鹽垢破層示意|用戶實際反應畫面

SK-199 冷凝器水垢破層示意|局部側洗反應中濁度變化(黃褐→鐵鏽色),表示矽酸鹽+鐵鏽層剝離

反應中濁度呈黃褐色,代表鐵鏽+矽垢的混合層已被逐層剝離。 此階段常被誤以為“反應不夠強”,實際上是重要的破層過程。

SK-199 地下水矽酸鹽垢清洗 FAQ|高壓不降、洗不起來、無反應怎麼辦?

Q1:在使用地下水作為冷卻水來源的冷凝器中,清洗後高壓仍維持在 20KG 以上,常見原因是什麼?

  • 多半是使用錯誤洗管劑(例如只對碳酸鈣有效的酸洗劑)→ 矽垢不會破層反應。
  • 矽酸鹽垢為玻化硬垢,未破層前再怎麼沖也不會下降壓力
  • 外觀看似乾淨但真正阻力仍在管壁內,換熱不足導致主機高壓持續偏高。

Q2:若冷凝器在最大附載下高壓長期卡在 20KG+,這情況代表什麼?

  • 不正常—正常系統在相同載荷下高壓不該長期貼在 20KG。
  • 通常代表冷凝器換熱面已被厚垢覆蓋,導致冷凝溫升高、壓縮機負載加重。
  • 若同時伴隨濾網快速堆積與水流不均,應優先懷疑矽酸鹽+鐵鏽複合層。

Q3:許多現場反映:冷凝器清洗後高壓還是 20KG,到底是洗失敗還是判讀方式錯誤?怎麼判斷?

  • 若在相同最大附載下高壓由 20KG 一次性降到 ≒15KG,代表換熱阻力已被破層,屬有效清洗。
  • 若清洗時完全沒有濁度、濾網也無泥,很可能是「液體未穿透玻化層」而非藥性不足。
  • 判斷要看多指標:壓力、回水溫差、濾網泥量與水流態,單一指標不可做最終判定。

Q4:在冷凝器清洗現場,矽酸鹽垢與碳酸鈣垢差在哪?為何矽酸鹽常洗不起來?

項目 矽酸鹽垢(本案例) 碳酸鈣垢(一般)
外觀 白硬、玻化、緊貼金屬 粉狀、易脫落
反應 酸洗無效,需滲透+螯合破層 遇酸軟化、可快速溶解
熱阻 非常高 → 常造成高壓固定 中等 → 可被常規清洗改善

Q5:在現場如何觀察 SK-199 的破層反應?應注意哪些即時訊號?

  • 反應水色由透明→黃褐→茶色,表示矽垢與鐵鏽混合層開始剝離。
  • 濁度顯著上升但無大量泡沫,這是矽酸鹽破層的典型現象。
  • 濾網泥量增加與回水流態改善,都是破層成功的正面訊號。

Q6:在局部側洗(砲管)情況下,為何破開局部就能帶動整體改善?

  • 冷凝器的換熱限制常來自極少數阻塞最嚴重的管束;破開該段可大幅恢復有效面積。
  • 實務上局部破層後整體換熱可恢復 60–80%,因此高壓會明顯回落(本案約 -5KG)。

Q7:針對地下水系統,應如何安排後續預防以避免矽酸鹽再堆積?

  • 安裝除砂器與粗過濾,減少固形物進入系統頻率。
  • 定期投加殺菌藥劑(例如 SK-160)防止生物膜促進垢生成。
  • 建立 3–6 個月檢查點(壓力、濾網、回水溫差)作為早期預警。

Q8:如果下一次清洗後高壓仍停留在 18–21KG,現場應做哪些進一步檢查?

  • 確認是否使用了矽酸鹽專用洗管劑(如 SK-199)而非一般酸洗劑。
  • 觀察反應時是否完全無濁度(表示未破層),或有濁度但壓力未改善(表示有局部卡塞)。
  • 必要時採取段洗、延長循環、提高局部流速,並檢查管束是否有變形或機械性阻塞。

想知道你的高壓為什麼降不下來?

若你的系統也出現高壓卡在 18–21KG、洗過卻沒改善、反應很弱等現象, 很可能與本案例相同:地下水冷凝器的矽酸鹽玻化硬垢未破層

你可以先提供三項資訊,我們即可判斷 80% 的原因:

  • ① 高壓表照片(建議拍「最大附載」)
  • ② 水源類型(自來水 / 地下水)
  • ③ 是否曾經清洗?使用什麼藥劑?
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本案例為真實用戶(現場技術人員)自行操作與錄影提供之紀錄,數據及影像皆來自實際運轉之系統(非實驗室示範),供現場判讀與技術分享參考。