冷卻水塔清洗全攻略:解析6大原因+5步驟
本篇將帶你了解冷卻水塔清洗原因、全洗與側洗差異, 解析5大冷卻水塔清洗步驟,分享冷卻水塔用什麼清洗好, 避免冷卻水塔細菌滋生、延長設備壽命。
本案例為 50RT 冷凝器,冷卻水以地下水作為補注來源,因長期結垢導致在最大附載條件下, 冷媒高壓長期維持在約 19–21KG,顯示換熱面積已受到明顯限制。 透過 SK-131 滲透預處理,搭配 SK-199 矽酸鹽垢洗管劑採分段清洗方式操作, 清洗完成後高壓落點回到約 13.5–14KG,運轉穩定度與換熱效率同步改善。
本案例採用地下水作為補注來源,冷凝器管束多年未進行深度洗管,導致表面形成 矽酸鹽白硬垢與鐵鏽沉積的複合型結垢。表面呈現玻化、光滑、無孔隙, 使一般酸洗難以滲入,屬於典型現場反映的「冷凝器酸洗沒反應」矽垢案例。
設備資訊(50RT 系統):
• 系統類型:冰水主機(冷凝器)
• 補注來源:地下水(高矽含量)
• 清洗前狀態:冷凝器高壓過高、長期固定在約 20KG
清洗前運轉紀錄顯示,冷凝器在最大附載條件下,高壓長期落在約 20–21KG, 且指針變化幅度很小,呈現接近固定的高壓落點。此狀況顯示換熱面積已受到嚴重限制,符合地下水矽酸鹽玻化硬垢造成 「冷凝器高壓過高、熱量排不出去」的典型現象。
清洗前運轉狀態:
• 高壓讀值:約 20–21KG(最大附載)
• 壓力波動:變化有限,呈固定高壓模式
• 初步判斷:冷凝器換熱面積受限,需檢查內部結垢狀況
• 潛在風險:壓縮機負載偏高、耗電增加、保護裝置易動作
本案例的結垢以矽酸鹽玻化硬垢為主,表面緻密、缺乏孔隙, 與一般碳酸鈣垢的酸溶行為不同。清洗策略的核心不是追求短時間大量反應, 而是維持滲透路徑、避免表層二次緻密化,並讓剝離反應能穩定向內層推進。
若設備呈現地下水導致的玻化矽垢與高壓偏高狀況,可依上述策略判斷是否需要 先進行滲透預處理,並規畫分段主洗與適當循環時間,以提升清洗效率與反應深度。
冷凝器管內壁覆蓋厚層灰白色矽酸鹽硬垢與鏽蝕沉積,屬於高壓過高、換熱面積嚴重受限的典型結垢畫面。實務中只要1 mm 的矽酸鹽垢就可能使冷凝效率下降 7–10%
清洗後,原本緊貼管壁的矽酸鹽白硬垢已大部分被剝離,可明顯看到 橘色金屬管壁重新露出,有助於恢復流量與冷凝器換熱效率。
在相同最大附載條件下重新回測,高壓由 20–21KG 回落至 14–15KG。 此落差並非暫時性「假降」,而是換熱面積實際恢復後的穩定落點,可由儀表數字、 回水溫差、流量狀態與主機運轉聲共同驗證。清洗後壓縮機不再逼近跳脫值,運轉風險大幅降低。
壓力落點:19–21KG
指針貼近警戒範圍,顯示熱量無法有效排散。
推定砲管內部被矽酸鹽玻化硬垢覆蓋,散熱受限。
壓力落點:13.5–14KG
指針不再逼近高壓端,主機運轉聲較輕。
回水溫差提高 → 換熱面積已恢復。
| 項目 | 矽酸鹽垢 | 碳酸鈣垢 |
|---|---|---|
| 外觀與手感 | 白硬、玻化、摸起來光滑,緊貼金屬,難以刮除 | 粉狀或粗糙,較容易剝落或剝片 |
| 酸洗反應外觀 | 起泡不明顯,需要滲透與層層剝離,初期視覺變化小 | 遇酸明顯起泡、軟化,溶解速度較快 |
| 對高壓的影響 | 熱阻偏高,常造成冷媒高壓長期固定在較高區間 | 熱阻中等,一般酸洗多可明顯改善壓力與溫差 |
| 清洗策略 | 需搭配滲透預處理、專用矽垢洗管劑與較長反應時間 | 多可使用一般酸洗流程,對藥劑選擇敏感度較低 |
如果你的系統也有高壓長期卡在 18–21KG、清洗後改善有限或反應看起來很弱的狀況, 很多人會在網路上搜尋「冷凝器高壓過高」、「酸洗沒反應」卻找不到明確解答, 很可能與本案例類似,與地下水造成的矽酸鹽玻化硬垢有關。
你可以先準備以下三項資訊,我們就能初步判斷大部分可能原因:
本案例為實際設備現場紀錄,由現場人員操作與拍攝,高壓數值與照片皆來自真實運轉中的系統, 內容僅供冷凝器與冷卻水系統維護人員作為判讀與技術參考。