50RT 冷凝器使用地下水補注,管壁覆蓋矽酸鹽白硬垢與鐵鏽沉積,導致表面玻化、藥劑難以滲透的清洗前狀態

SK-199 冷凝器清洗實績|地下水矽酸鹽垢玻化導致高壓 21KG → 清洗後回落 14KG(50RT 案例)

本案例為 50RT 冷凝器,冷卻水以地下水作為補注來源,因長期結垢導致在最大附載條件下, 冷媒高壓長期維持在約 19–21KG,顯示換熱面積已受到明顯限制。 透過 SK-131 滲透預處理,搭配 SK-199 矽酸鹽垢洗管劑採分段清洗方式操作, 清洗完成後高壓落點回到約 13.5–14KG,運轉穩定度與換熱效率同步改善。

50RT 冷凝器 地下水系統結垢 矽酸鹽玻化硬垢 鐵鏽沉積堵塞 高壓 21KG 異常 滲透劑預處理 SK-199 清洗紀錄

案例摘要|50RT 地下水冷凝器高壓過高的清洗實績

  • 設備類型:50RT 冰水主機冷凝器(採冷卻水系統散熱)
  • 補注水源:地下水,高矽含量,長期未做內部洗管保養
  • 結垢型態:矽酸鹽白硬垢加上鐵鏽沉積,表面玻化、光滑,酸洗反應不明顯
  • 異常症狀:在最大附載條件下,冷媒高壓長期落在約 20–21KG,壓力波動幅度小
  • 清洗策略:先以 SK-131 滲透預處理破開表層結構,再使用 SK-199 進行分段循環清洗,搭配適量消泡與穩定流量
  • 清洗成果:在相同負載條件下,高壓落點回到約 14–15KG,換熱面積恢復,壓縮機運轉更穩定
  • 適用情境:地下水系統、冷凝器酸洗反應很弱、長期高壓偏高但外觀看起來不明顯結垢的設備

冷凝器清洗前狀態判斷|地下水矽酸鹽白硬垢(酸洗沒反應的典型情況)

50RT 冷凝器端蓋拆開後,可見管束表面覆蓋灰白色矽酸鹽垢與鏽蝕沉積,表面光滑無孔隙,顯示典型玻化狀態
冷凝器端蓋拆卸後|管束表面呈灰白色玻化硬垢
冷凝器管束特寫,矽酸鹽垢呈白硬且光滑,顯示酸洗不易滲透,難以直接反應的玻化現象
管束表面特寫|矽酸鹽垢光滑、硬化、酸洗不易滲透

本案例採用地下水作為補注來源,冷凝器管束多年未進行深度洗管,導致表面形成 矽酸鹽白硬垢與鐵鏽沉積的複合型結垢。表面呈現玻化、光滑、無孔隙, 使一般酸洗難以滲入,屬於典型現場反映的「冷凝器酸洗沒反應」矽垢案例。

  • 管束表面光滑發亮,為矽酸鹽玻化層,藥劑不易滲透。
  • 灰白加棕色混層,為矽垢與鐵鏽泥混沉,反應速度更慢。
  • 酸性藥劑接觸後不軟化、不起泡,與一般碳酸鈣水垢反應行為不同。
  • 長期未洗,冷凝器換熱面積下降,導致高壓常態維持 20KG 以上。

設備資訊(50RT 系統):

• 系統類型:冰水主機(冷凝器)

• 補注來源:地下水(高矽含量)

• 清洗前狀態:冷凝器高壓過高、長期固定在約 20KG

清洗前高壓異常紀錄|冷凝器高壓過高、最大附載長期維持 20KG 以上的原因

冷凝器清洗前,高壓表在最大附載下超過20KG,顯示矽酸鹽玻化硬垢已阻礙換熱造成負載偏高
清洗前|最大附載高壓維持於 20KG 以上
第二角度拍攝冷凝器高壓表,針對運轉穩定時仍維持高壓20KG,顯示換熱面積受限
高壓波動不大|長期固定於高壓區間

清洗前運轉紀錄顯示,冷凝器在最大附載條件下,高壓長期落在約 20–21KG, 且指針變化幅度很小,呈現接近固定的高壓落點。此狀況顯示換熱面積已受到嚴重限制,符合地下水矽酸鹽玻化硬垢造成 「冷凝器高壓過高、熱量排不出去」的典型現象。

  • 高壓長期固定在 20KG 以上,表示換熱阻抗大,冷凝器無法有效散熱。
  • 指針變化小,屬長期結垢造成的固定性壓力偏高,而不是短暫負載波動。
  • 地下水加上玻化矽垢,使藥劑難以滲透,壓縮機負載持續偏高。
  • 若持續運轉,電流上升、耗電增加,主機保護跳機風險也會提高。

清洗前運轉狀態:

• 高壓讀值:約 20–21KG(最大附載)

• 壓力波動:變化有限,呈固定高壓模式

• 初步判斷:冷凝器換熱面積受限,需檢查內部結垢狀況

• 潛在風險:壓縮機負載偏高、耗電增加、保護裝置易動作

本案例的清洗策略|地下水矽酸鹽水垢清洗流程與反應邏輯

本案例的結垢以矽酸鹽玻化硬垢為主,表面緻密、缺乏孔隙, 與一般碳酸鈣垢的酸溶行為不同。清洗策略的核心不是追求短時間大量反應, 而是維持滲透路徑、避免表層二次緻密化,並讓剝離反應能穩定向內層推進。

  1. Step 1|玻化表層緻密,需要先以滲透劑建立反應路徑
    玻化矽酸鹽垢的表面缺乏孔隙,藥劑在初期的反應效率極低。 若未經預處理,清洗藥劑多半停留在表層,反應進入停滯。 使用滲透劑可降低表面張力、擴展微裂縫,讓後續藥液有機會進入垢層內部。
  2. Step 2|分段投放 SK-199,避免表層二次緻密化並保持反應深度
    若一次投入大量藥劑,酸性成分容易集中在外層,使垢層短時間內收縮、緊實, 微裂縫被封閉,導致藥液更難滲入。分段投藥可讓反應逐層進行, 維持滲透路徑開啟,同時降低局部濃度過高對金屬造成的衝擊。
  3. Step 3|地下水系統伴隨鐵鏽沉積,需要控制泡沫與循環穩定度
    地下水常含鐵泥與懸浮微粒,在反應初期可能產生泡沫。 若未控制會降低循環效率並增加溢流風險,因此需搭配適量消泡劑, 讓清洗迴路維持穩定流況,避免因泡沫干擾判讀反應狀態。
  4. Step 4|維持適當循環流量,確保剝離物被帶離管內
    矽酸鹽垢剝離後通常呈細片或粉層,若流量不足,剝離物可能再次沈積在端蓋或管壁。 穩定且足夠的循環流量能提高剝離與帶離效率,避免局部堵塞影響高壓讀值與流量判斷。
  5. Step 5|高壓偏高源自換熱受阻,需要足夠時間逐層剝離
    高壓長期偏高多半與換熱面積受限有關,此類矽酸鹽玻化垢的反應速度本來就較慢, 必須透過滲透、逐層剝離與持續循環的方式逐步降低熱阻,讓高壓回到設備設計的合理範圍, 而非期待在短時間內出現劇烈數值變化。

若設備呈現地下水導致的玻化矽垢與高壓偏高狀況,可依上述策略判斷是否需要 先進行滲透預處理,並規畫分段主洗與適當循環時間,以提升清洗效率與反應深度。

清洗前後冷凝器管路對照

清洗前 清洗前冷凝器管路內壁幾乎被灰白色矽酸鹽水垢與鐵鏽沉積覆蓋,流道變窄、局部接近堵塞的狀態

冷凝器管內壁覆蓋厚層灰白色矽酸鹽硬垢與鏽蝕沉積,屬於高壓過高、換熱面積嚴重受限的典型結垢畫面。實務中只要1 mm 的矽酸鹽垢就可能使冷凝效率下降 7–10%

清洗後 清洗後冷凝器管路內壁大部分矽酸鹽水垢與鐵鏽沉積已被剝離,金屬管壁重新露出,流道恢復暢通

清洗後,原本緊貼管壁的矽酸鹽白硬垢已大部分被剝離,可明顯看到 橘色金屬管壁重新露出,有助於恢復流量與冷凝器換熱效率。

SK-199 矽質水垢洗管劑清洗成果|冷凝器高壓由 20KG → 15KG,換熱效率恢復

在相同最大附載條件下重新回測,高壓由 20–21KG 回落至 14–15KG。 此落差並非暫時性「假降」,而是換熱面積實際恢復後的穩定落點,可由儀表數字、 回水溫差、流量狀態與主機運轉聲共同驗證。清洗後壓縮機不再逼近跳脫值,運轉風險大幅降低。

清洗前後數據比較(最大附載壓力 19–21KG → 13.5–14KG)

清洗前 清洗前冷凝器高壓維持20KG以上,壓縮機接近跳脫值,屬換熱受阻典型現象

壓力落點:19–21KG
指針貼近警戒範圍,顯示熱量無法有效排散。 推定砲管內部被矽酸鹽玻化硬垢覆蓋,散熱受限。

清洗後 清洗後冷凝器高壓回落至約15KG,代表換熱阻力降低與面積恢復

壓力落點:13.5–14KG
指針不再逼近高壓端,主機運轉聲較輕。 回水溫差提高 → 換熱面積已恢復。

高壓改善幅度:約 -6KG ↓
熱阻下降 → 壓縮機負載降低 → 耗電量可同步改善

技師視角的成效判讀|壓力 / 流態 / 回水溫差 / 泥量變化

SK-199 地下水矽酸鹽垢清洗 FAQ|冷凝器高壓過高、酸洗沒反應、反應很慢怎麼辦?

Q1:清洗循環了一段時間,水色仍然很清、沒有大量起泡,看起來好像酸洗沒反應,這代表完全沒有作用嗎?

  • 矽酸鹽垢,尤其是表面已玻化的硬垢,本來就不會像碳酸鈣那樣明顯起泡,反應外觀會比較「安靜」。
  • 清洗前半段,多數時間在建立滲透路徑與破開表層結構,水色不變並不代表完全沒有反應。
  • 判斷重點可改放在後期:水色是否逐漸變成黃褐色、濾網是否開始攔到細小垢片與鐵鏽泥,而不是只看泡沫多寡。

Q2:冷凝器清洗時高壓突然比平常還高,要不要立刻停機?

  • 在矽垢開始剝離的階段,垢片有機會暫時卡在端蓋或局部管束,高壓短時間上升是常見現象之一。
  • 建議先檢查流量、濾網和端蓋,必要時短暫逆洗或通管幾分鐘,把局部堵塞排掉,再看高壓是否回到原本區間。
  • 若排除堵塞後高壓能快速回落,多半是剝離物暫時堆積造成;若持續偏高,才需要進一步檢查水量、風量與系統其他問題。

Q3:冷凝器清洗後高壓還是接近原來數值(例如 20KG 左右),算不算洗失敗?要怎麼判斷清洗效果?

  • 高壓需不需要降到某個「固定數字」,沒有通用標準,不同設備年限、銅管狀況、擾流片設計與水質條件都會影響可達範圍。
  • 老舊冷凝器或長期未維護的設備,金屬耗損與內部狀況差異大,過度追求壓力大幅下降,反而可能增加風險,應由現場維護人員決定合理工作區間。
  • 如果清洗過程中有明顯濁度變化、濾網開始攔截垢片、流量變順,即使高壓只下降一部分,也不一定代表清洗無效。
  • 較穩健的做法,是同時參考高壓變化、回水溫差、濾網泥量與流速穩定度,而不是只用單一數字判斷成敗。

Q4:冷凝器矽酸鹽水垢和一般碳酸鈣水垢差在哪裡?為什麼用酸洗會感覺「洗不起來」?

項目 矽酸鹽垢 碳酸鈣垢
外觀與手感 白硬、玻化、摸起來光滑,緊貼金屬,難以刮除 粉狀或粗糙,較容易剝落或剝片
酸洗反應外觀 起泡不明顯,需要滲透與層層剝離,初期視覺變化小 遇酸明顯起泡、軟化,溶解速度較快
對高壓的影響 熱阻偏高,常造成冷媒高壓長期固定在較高區間 熱阻中等,一般酸洗多可明顯改善壓力與溫差
清洗策略 需搭配滲透預處理、專用矽垢洗管劑與較長反應時間 多可使用一般酸洗流程,對藥劑選擇敏感度較低

Q5:用矽酸鹽垢專用洗管劑(例如 SK-199)清冷凝器,會不會傷到銅管或其他材質?

  • 矽垢專用洗管劑設計時,會在「有效破垢」與「材質安全」之間取得平衡,前提是依建議濃度與時間操作。
  • 風險多半來自操作超出建議範圍,例如自行加倍濃度、反應時間拉過長、局部流量太低等,而不是藥劑本身。
  • 若冷凝器已有點蝕或局部腐蝕痕跡,建議清洗前先勘查並拍照建檔,以利區分原有缺陷與清洗後狀態。

Q6:想加快清洗速度,把 SK-199 濃度直接加倍可以嗎?這樣會比較快洗乾淨嗎?

  • 對玻化矽垢而言,單純把濃度加倍,不一定代表可以成比例加快反應,有時反而讓表層變得更緊密,滲透變差。
  • 分段投藥的目的,是維持垢層內部有持續的滲透與剝離,而不讓外層一次性受到過高濃度衝擊。
  • 比起硬拉高濃度,更推薦的做法是:適當濃度、搭配滲透預處理、維持循環流量與足夠反應時間。

Q7:使用地下水的冷卻水系統,冷凝器大概多久洗一次比較合理?有沒有參考指標?

  • 實際週期會與地下水水質、設備運轉時數與負載變化有關,很難用單一「一年一次」這種數字套用所有現場。
  • 較實用的方式,是長期記錄高壓讀值與回水溫差,若有穩定爬升趨勢,或端蓋檢查時可見明顯白硬垢,即是該安排洗管的警訊。
  • 對地下水系統而言,多數現場會以定期檢查配合必要時洗管,而不是只用日曆時間決定週期。

Q8:冷凝器清洗後高壓只下降一點點,沒有明顯回到預期數值,下一步應該檢查哪些地方?

  • 先確認清洗過程中是否有明顯濁度、剝離物與濾網泥量變化,如果反應很弱,可能是垢層破開不足,需檢討濃度、時間與流量。
  • 若剝離現象明顯,但高壓仍偏高,建議檢查是否有局部堵塞、流量不足、散熱側風量與冷卻水塔條件不佳等因素。
  • 高壓讀值應搭配歷史紀錄與現場量測綜合判斷,必要時可再安排端蓋打開目視檢查,而不是單憑一次清洗結果做結論。

想釐清你的冷凝器高壓過高、酸洗沒反應到底是哪裡出問題?

如果你的系統也有高壓長期卡在 18–21KG、清洗後改善有限或反應看起來很弱的狀況, 很多人會在網路上搜尋「冷凝器高壓過高」、「酸洗沒反應」卻找不到明確解答, 很可能與本案例類似,與地下水造成的矽酸鹽玻化硬垢有關。

你可以先準備以下三項資訊,我們就能初步判斷大部分可能原因:

  • ① 高壓表照片(建議在最大附載時拍攝)
  • ② 水源類型(自來水、地下水或混合)
  • ③ 過去是否曾清洗?曾使用過哪一類型藥劑?
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本案例為實際設備現場紀錄,由現場人員操作與拍攝,高壓數值與照片皆來自真實運轉中的系統, 內容僅供冷凝器與冷卻水系統維護人員作為判讀與技術參考。